Para resolver o problema de andar nós fizemos outra suspensão, colocamos dois papelões e colamos. Para resolver o problema de parar o motor vimos a ideia do grupo 6 da nossa sala e pedimos ajuda, então colamos palito de sorvete e compramos uma abraçadeira de plástico e foi assim que conseguimos parar o motor. A partir disso o nosso robô estava funcionando corretamente
Hoje, dia 05/05 foi realizado um teste de lançamento. Em um primeiro momento esse teste só foi realizado para observar se tudo estava funcionando corretamente, principalmente a base, se com a pressão nada iria soltar, na mangueira observamos se a rolha e o bico de bicicleta deram certo. Este teste serviu também para verificar a quantidade de água a ser colocada.
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